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保定某热电厂循环冷却水结垢后的处理

该电厂装有2台25MW高压抽汽机组,用冷却池喷水散热,冷却水系统容水量l2000m3,每台机组冷却水量5000t/h,全厂满负荷时用水10000t/h。循环水的补充水是泉水(取自来水水源),其总碱度为5. 3mmol/L,总硬度2.4mmol/L,有0.25mmol/L负硬度。氯离子9mg/L。该两台机组按简易发电方式投产,所谓“简易发电”是令高压锅炉机组按中压启动,然后再制取蒸馏水和使参数逐步达高压。

该电厂未考虑循环水处理问题。1960年春末投产后,不到1个月汽轮机真空度由92%下降到80%;排汽温度由38 ℃升高到58℃;循环水端差由10~12 ℃降到6- 8℃。汽轮机出力由25MW减少到

14MW,并使机组效率大幅度下降,煤耗增加量达60g/( kW•h),亦即在额定出力下多用燃煤1. 5t/h。

在对凝汽器检查时,发现凝汽器管出口处,有灰白色硬质水垢1. 5mm厚,按此结垢速度可达20mm/a。

中科化学循环水缓蚀阻垢剂

如果不结垢时,循环水碱度应达7.6mmol/L,硬度将达3. 5mmol/L。此值和循环水的实际值差额就是所结的垢量。按照补充水率为4%计算,成垢总量将达40t/月,或1.3t/d。这些碳酸钙多沉淀在喷水池中,即使很少量变成垢,也很可观。

对该电厂循环水确定为不处理时的极限碳盐硬度为2. 9mmol/L。采取硫酸中和补充水碱度的方式处理时,极限碳酸盐硬度为2. 4mmol/L。算得的额定出力F最大用硫酸(浓)量为1.45t/d,冬季用酸量0. 9t/d。

如果用磷酸三钠处理,要额外增加补水率4. 4%。最大磷酸钠用量175kg/d,最低用量90kg/d。按照药剂费用计算,两种处理方法相近,磷酸钠费用略高。按照药剂运输,投加量方面考虑,磷酸钠处理具有优势。但是该厂考虑补充水费用而舍弃。用硫酸中和法时,补水量为200t/h;磷酸钠阻垢法补水量为650t/h,水费负担沉重。

在进行处理1年后,发现循环水沟道混凝土腐蚀渗漏,使沟道旁的热力网管架倾斜。随后调整pH值控制指标为7.6~8.2。对沟道砌为耐酸水泥,并涂沥青质防水涂料保护。